昆明盐矿 报道 昆明盐矿动力分厂利用80万吨制盐装置停产检修,生产负荷较低的时机,自主更换3#75T/H锅炉D台冷渣机,节约外委施工费用约2.5万元。
动力分厂3#75T/H锅炉水冷式滚筒冷渣机自2011投运至今一直未进行更换,其进口水封磨损变形严重,经常泄漏,随时进行抢修,不仅维修费用高,还严重影响锅炉正常排渣;由于冷渣机运行时有一定压力(0.3-0.6MPa),变形部位存在材质疲劳、脆化及应力集中等问题,还存在发生冷渣机爆炸事故的安全隐患。冷渣机单台长5.6米,高2.4米,宽1.6米,重7.8吨。因冷渣机尺寸大、重量重,作业场地受限等因数,采用外委更换的话,不仅费用高,而且时间长,分厂决定进行自主安装。通过现场方案可行性调查、安全作业风险评估等相关论证后,分厂制定了施工方案,决定在80万制盐装置停车检修期间组织安装。
本次冷渣机更换作业在分厂检修期间开展,虽然分厂检修任务繁重,但在分厂的合理安排下,该项工作紧张有序开展。更换人员由修理组组长带队、3名修理人员和5名锅炉工联合组队负责完成,分厂相关管理人员现场指导监护。更换过程中大家团结协作、通力配合,展现出了动力分厂员工极强的战斗力,在修理人员对旧冷渣机基础支架进行切割时,锅炉人员马上就去拿吊装葫芦,栓吊装钢绳,做吊装准备,现场工作紧张有序,经过大家的密切配合,仅用了一天半的时间旧冷渣机就被现场拆除、拖移到指定位置,同时新冷渣机拖移、吊装到位。修理人员对新冷渣机前后、高度定位,水平效验,基础支座焊接固定,进出冷却水管装配,进出料管装配、电机安装、方向确认、通电、试车正常,经过五天的艰苦努力,圆满完成更换任务,顺利移交生产。本次自主更换冷渣机节约外委施工费约2.5万元。
从大家试车成功后脸上露出的喜悦笑容,充分展现了昆明盐矿动力分厂员工“激情热电,澎湃动力”的拼搏精神,这既是对自己辛勤劳动取得成果的认可,更是通过大家共同努力,改变了分厂“大型设备安装都要靠外委”的历史。(普建平/文 何志云/图 顾光华/校对)